硅碳棒電爐專門調(diào)試使電爐達(dá)到正常運(yùn)行的條件
機(jī)械廠硅碳棒電爐容量在公司最小,且設(shè)備陳舊。該廠首先對(duì)硅碳棒電爐變壓器和供電線路等基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢修和更換,同時(shí)進(jìn)行了硅碳棒電爐專門調(diào)試,使硅碳棒電爐達(dá)到正常運(yùn)行的條件,冶煉時(shí)間縮短;其次加強(qiáng)配電人員培訓(xùn),提高了電工操作技能。機(jī)械廠電耗1996年比1995年降低121kWh。
由表3可知,無縫廠3t硅碳棒電爐爐體蓄熱損失為13.9%,顯然損失太大。爐料中含砂量大。針對(duì)存在問題,主要采取兩項(xiàng)措施。其一是變間歇式生產(chǎn)為連續(xù)式生產(chǎn)。該爐原來1班生產(chǎn)i--2爐,白班與中班不連續(xù)生產(chǎn),且間歇時(shí)間較長(zhǎng),致使?fàn)t體散熱大。對(duì)此要求白班增加爐次,要與中班連續(xù)作業(yè)。其二是嚴(yán)把爐料質(zhì)量關(guān),認(rèn)真執(zhí)行精料入爐方針。從前煉鋼爐料一直存在返回料含砂量大問題,尤其是湯道架,造成裝爐后長(zhǎng)時(shí)間不導(dǎo)電,使冶煉各期調(diào)整爐渣很困難,所以攻關(guān)技術(shù)人員決定,凡遇到此類爐料必須清砂處理,否則不得人爐。這樣基本杜絕了熔化期不導(dǎo)電現(xiàn)象。兩項(xiàng)措施的實(shí)施,電耗1996年比1995年降低58kWh/t。
白云鐵礦針對(duì)硅碳棒電爐先天不足的問題,對(duì)硅碳棒電控系統(tǒng)進(jìn)行改造性大修,解決人為動(dòng)作不同步的問題,同時(shí)更換了儀器儀表,為煉鋼提供了可靠的依據(jù)。該礦也重視“精料人爐”方針,不合格廢鋼不準(zhǔn)人爐。通過以上措施使其電耗1996年比1995年下降135kWh。
硅碳棒電弧爐節(jié)電成績(jī)是顯著的,但是還要看到不足,挖掘其潛力,研究新技術(shù)。通過分析與研究,筆者提出幾點(diǎn)看法,供有關(guān)人員探索。
無縫廠頂頭車間3t硅碳棒電弧爐在熱平衡測(cè)試中,第一爐注余量為750kg,第二爐注余量為1050kg,兩爐平均注余量900kgo 900kg鋼水多消耗電能353.9kWh。為了避免余鋼,在配料時(shí),要做到根據(jù)鑄造砂型量進(jìn)行配料;其次提高砂型質(zhì)量,防止因砂型損壞造成鋼水多余。若鋼水已過剩,就采用余鋼倒回爐措施,這一點(diǎn)對(duì)各硅碳棒電弧爐廠礦都適用。www.zsrider.com
- 上一篇:U型硅碳棒梭式窯電氣控制 2023-03-22
- 下一篇:硅碳棒爐溫監(jiān)測(cè)和記錄系統(tǒng) 2023-03-31